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通钢型钢锅炉用无缝钢管厂设备挖潜攻关降成本
通钢公司型钢锅炉用无缝钢管厂“降低卷取机电控系统堆钢事故频次”攻关组成立以来,经过一年的立项、实施、检验,设备窄带线卷取区域热停工及故障发生率均大幅下降,截至3月初,窄带线卷取机电控系统堆钢事故次数下降到4.5次/月,比攻关前下降79.82%,为生产顺行提供了有力保障。
锅炉用无缝钢管是窄带线重要设备之一,担负着带钢产品最后成型工作,运行的稳定与否直接关系到窄带线产量目标的完成。多年来,由于部分设备老化,卷取区域堆钢事故频繁发生。看到一支支轧废的产生,职工们急在心里。他们集思广益,围绕影响卷取机堆钢的位移传感器损坏、涨缩缸伺服阀阀头接触不良、助卷辊电流门槛值小等13项原因展开分析,并明确攻关目标。
锅炉用无缝钢管检修车间技术员刘大军、王平和电工班长刘福平带头组织,通过灵活多样的形式开展攻关活动。位移传感器是进口备件,采购周期长,价格昂贵,去年6月份,在刘福平的提议下,果断停用位移传感器,采用接近开关GH46-1403-24QD/70A代替,使易损坏的位移传感器使用量下降,改善前3个月其损坏27个位移传感器,全年节约费用93.96万元,有效降低了备件成本。去年9月份,经过一段时间试运行,该班组利用锅炉用无缝钢管检修时间,将原接近开关型号进行升级,改进为型号GHTA-30B3/20PC接近开关,将检测距离缩短为10-20毫米,使检测信号极其稳定,减少了因信号原因堆钢的几率。把工作职责分解到不同层面,起到了良好的导向作用,提高了职工参与自主管理的积极性。从去年6月份开始,通过开展修改卷取机涨缩缸PLC控制程序、改善接近开关挡铁形状和固定方式、提高码盘(热检、测温仪)虚接检查等技术攻关,有效控制了因电控系统造成堆钢事故的老大难问题,年降成本107.5万元。